第一節(jié) 產(chǎn)品定義、性能及應(yīng)用特點
1、定義
三氯氫硅又稱硅氯仿。甲硅烷的三氯代物,化學(xué)式SiHCl3。為一種易流動的無色液體;熔點-126.5℃,沸點33℃,密度1.34克/厘米3;能溶于苯、氯仿和二硫化碳。是合成有機硅的重要中間體,同時也是制作多晶硅及單晶硅的主要原料。
2、性能
三氯氫硅在水中發(fā)生水解作用,生成聚合的HSiO1.5,其結(jié)構(gòu)像聚硅氧烯(H2SiO)n。三氯氫硅與乙醇反應(yīng)生成硅酸的酯類和氯化氫:
SiHCl3+3C2H5OH─→SiH(OC2H5)3+3HCl
在有機過氧化物催化下,能與α烯烴起加成反應(yīng),例如:
三氯氫硅與丙烯腈作用,發(fā)生兩種加成反應(yīng):
三氯氫硅在金屬鈉的作用下,會還原成一種聚合的不飽和氫化硅:
xSiHCl3+3xNa─→(SiH)x+3xNaCl
硅氯仿和四氟化錫在封閉管中加熱,可得到硅氟仿:
4SiHCl3+3SnF4─→4SiHF3+3SnCl4
三氯氫硅可由氯化氫在350℃時與單質(zhì)硅反應(yīng)來制備:
Si+3HCl─→SiHCl3+H2
三氯氫硅易被精鎦提純,是生產(chǎn)純硅的中間原料。
3、應(yīng)用:
三氯氫硅不僅是制造硅烷偶聯(lián)劑和其它有機硅產(chǎn)品的重要中間體,還是制造多晶硅的主要原料。硅烷偶聯(lián)劑是一種重要的、高科技含量、高附加值的有機硅復(fù)合材料,通過硅烷偶聯(lián)劑可使非交聯(lián)樹脂實現(xiàn)交聯(lián)固化或改性,因此在玻璃纖維、鑄造、輪胎橡膠等 行業(yè) 得到了日益廣泛的應(yīng)用。生產(chǎn)三氯氫硅的主要副產(chǎn)品四氯化硅也是制造有機硅的主要原料,它的制成品有硅酸酯、有機硅油、高溫絕緣漆、有機硅樹脂、硅橡膠和耐熱墊襯材料等。高純的四氯化硅還是制造高純二氧化硅、無機硅化合物、石英纖維以及光導(dǎo)纖維的重要原料。
第二節(jié) 發(fā)展歷程
1964年5月,上海有色金屬 研究 所用固定床氯化爐,銅粉作催化劑,氯化氫和硅粉直接合成三氯氫硅。粗三氯氫硅含量在60%以上,經(jīng)分餾提純除去高、低沸點物后,三氯氫硅含量達90%,為降低硅多晶中關(guān)鍵雜質(zhì)硼的含量,曹國琛等根據(jù)三氯氫硅化學(xué)特性,在精餾提純前加入0.05%絡(luò)合劑,經(jīng)石英填料塔提純、氫氣還原的硅多晶,區(qū)熔提純,硼檢、基硼含量為0.05~0.1PPb,屬國內(nèi)領(lǐng)先,趕上德意志聯(lián)邦共和國西門子公司產(chǎn)品的水平(該公司宣布基硼含量為0.16PPb)。1965年,該所設(shè)計制造硅芯爐,用硅基座法拉制直徑6~8毫米、長1000毫米以上的硅芯,供還原用,減少沾污,提高了硅多晶的質(zhì)量。該設(shè)備和拉制方法在全市推廣。
1965年底,上海金屬加工廠經(jīng)技術(shù)改造,改為硅芯作發(fā)熱體,還原爐實現(xiàn)自動控制,三氯氫硅氫氣還原沉積速度加快到55~60克/小時。
1969年2月,上海有色金屬 研究 所的硅材料研制、生產(chǎn)遷往廠址在安徽休寧縣的群星材料廠。1972年建成為硅多晶配套的三氯氫硅合成車間。1973年硅多晶車間技術(shù)改造。由李廣普、諸祥康設(shè)計的三極式浮板塔、三氯氫硅回流量電動調(diào)節(jié)裝置同時使用,從根本上解決穿流式篩板塔上液層不穩(wěn)定,精餾效率不高的問題。實現(xiàn)操作方便性能穩(wěn)定可靠,每小時處理量達240升,是原設(shè)備的3倍,達到處理量大,產(chǎn)品質(zhì)量提高。1982年在黃山召開的全國硅材料會議上,與會專家一致認為是提純?nèi)葰涔璧睦硐朐O(shè)備。硅多晶年生產(chǎn)能力達4000公斤。后因原輔料均從上海運入,成本過高,于1982年1月停產(chǎn),累計生產(chǎn)22.2噸。
1969年10月,上海冶煉廠以三氯氫硅氫還原鉬絲作發(fā)熱體開始生產(chǎn)硅多晶。1974年技術(shù)改造,采用2組精餾塔,每組2塔串聯(lián),不銹鋼外套,內(nèi)襯聚四氟乙烯,塔釜用溫水加熱,采用自動儀表控制、記錄,以硅芯代替鉬絲,還原爐電極以銀質(zhì)代替不銹鋼等。硅多晶生產(chǎn)規(guī)模擴大,質(zhì)量提高,N型電阻率提高到300~500歐姆·厘米,P型電阻率3000~5000歐姆·厘米之間。1976年在鄭州召開的全國硅材料會議上得到冶金工業(yè)部有色司表揚,并向全國同行推薦。
1969年12月,上海電焊條粉劑廠(現(xiàn)上海電子器件廠)建立硅多晶車間,年生產(chǎn)能力4噸。與上海有色金屬
研究
所協(xié)作,
研究
影響硅多晶質(zhì)量因素,用計算機計算雜質(zhì)在三氯氫硅精餾塔的分布情況和所需的理論塔板數(shù);提純?nèi)葰涔栌玫牟讳P鋼精餾塔改用內(nèi)襯聚四氟乙烯材料制作,在實際應(yīng)用中取得較好成績;還原爐內(nèi)壁噴涂硅粉,使還原過程在同質(zhì)環(huán)境中進行,硅多晶質(zhì)量明顯提高,合格率達99.57%,一等品率在95%以上;又在還原爐內(nèi)襯石英罩,減少熱量損失,節(jié)約能源;在還原爐排出的混合氣體中回收氫氣,循環(huán)利用,均得到全國同行的好評。年生產(chǎn)能力提高到7噸。該廠至1987年停產(chǎn),共生產(chǎn)硅多晶76噸。
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。
上一篇:煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)行業(yè)環(huán)境分析(煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)項目市場投資可行性研究報告-節(jié)選)
下一篇:液基薄層制片系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展趨勢分析